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磨削方式的革新和數(shù)控問(wèn)題診治 | |
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詳細(xì)信息 |
1磨削操作方法的改進(jìn) 磨床的主要用途是磨削加工各類(lèi)矯直輥,剪刃,滑板等零部件。由于我公司矯直輥的使用量較大,磨削加工精度要求高,因而成為各類(lèi)磨削工件的重點(diǎn)和難點(diǎn)。 1.1外圓磨床 該機(jī)床用于磨削各種軸類(lèi)零件的外圓,使用中心架時(shí)的最大可磨外圓直徑為150mm,不用中心架時(shí)為350mm;磨削最小直徑為40mm;可磨工件長(zhǎng)度為2100mm. 矯直輥?zhàn)鳛榧?xì)長(zhǎng)軸,在磨削過(guò)程中需使用中心架,以提高工件的剛性。實(shí)踐證明,使用尼龍托塊,解決了中心架托塊對(duì)矯直輥輥面產(chǎn)生不良影響的問(wèn)題,保證了矯直輥的磨削質(zhì)量。 在磨削矯直輥時(shí),用頂尖將輥進(jìn)行軸向定位,頭架有撥盤(pán)和撥銷(xiāo),頂尖位于撥盤(pán)中心。在磨削過(guò)程中,撥盤(pán)旋轉(zhuǎn),撥銷(xiāo)推動(dòng)卡具,使工件轉(zhuǎn)動(dòng)。在撥盤(pán)開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),對(duì)工件會(huì)產(chǎn)生一定的沖擊;同時(shí),撥盤(pán)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)也會(huì)受到?jīng)_擊,尤其在磨削直徑比較大的工件時(shí)這種現(xiàn)象表現(xiàn)得尤為明顯。因而,頭架的傳動(dòng)精度會(huì)降低,機(jī)床的磨削精度也會(huì)下降,工件的尺寸精度很難保證。為此,對(duì)撥盤(pán)部件及卡具進(jìn)行了改進(jìn)。 工件卡具在原設(shè)計(jì)中沒(méi)有撥銷(xiāo)定位功能。在原有卡具的基礎(chǔ)上,將卡具進(jìn)行了修改。磨削工件時(shí),工件被軸向和徑向定位后,利用撥銷(xiāo)定位螺栓消除撥銷(xiāo)與卡具之間的間隙,從而消除了撥盤(pán)在啟動(dòng)時(shí)對(duì)工件產(chǎn)生的沖擊,因此也消除了對(duì)工件尺寸精度產(chǎn)生的影響。 1.2平面磨床 該磨床主要用于磨削工件的平面,加工范圍(長(zhǎng)×寬×高)5200mm×275mm×75mm.該磨床主要用于剪切設(shè)備的剪刃的磨削。剪刃的結(jié)構(gòu)均為截面長(zhǎng)方形,有4個(gè)刃口。剪刃通過(guò)螺栓固定在剪床上。當(dāng)磨削截面的長(zhǎng)邊時(shí),用螺栓和沉頭螺母將剪刃固定好。這種固定方法保證了剪刃在長(zhǎng)度方向上與磨床工作臺(tái)保持一致,實(shí)現(xiàn)了剪刃磨削前的定位。 當(dāng)磨削剪刃截面的短邊時(shí),因短邊尺寸較小,一般在50mm左右。在長(zhǎng)度方向上,如果找正不好將會(huì)影響剪刃的磨削質(zhì)量。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索,制作了一套找正定位裝置,剪刃長(zhǎng)度方向的找正靠此裝置來(lái)實(shí)現(xiàn)。 找正定位塊放置在磨床工作臺(tái)的定位槽內(nèi),調(diào)整螺栓的頭部頂在工件待磨面的對(duì)面。找正時(shí),以工作臺(tái)上定位槽的某一條邊作基準(zhǔn)線(xiàn),旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺栓,保證剪刃兩端側(cè)面離基準(zhǔn)線(xiàn)的距離一致。找正之后,利用壓板,墊塊及壓板螺絲將剪刃固定在磨床工作臺(tái)上。然后將工作臺(tái)翻轉(zhuǎn)90°使工件待磨面朝上,進(jìn)行磨削。 有了找正定位裝置,在磨削較長(zhǎng)的工件時(shí),就可以很方便地實(shí)現(xiàn)工件在長(zhǎng)度方向上的找正定位,縮短了輔助時(shí)間,提高了定位精度和磨削工件的效率;同時(shí)為達(dá)到尺寸精度在長(zhǎng)度上的一致提供了可靠的保障,保證了工件的磨削精度。 2數(shù)控機(jī)床故障的診斷 現(xiàn)代數(shù)控系統(tǒng)的可靠性越來(lái)越高,數(shù)控系統(tǒng)本身的故障越來(lái)越低,而大部分故障主要是由系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置,驅(qū)動(dòng)單元和伺服電機(jī)的本身質(zhì)量以及強(qiáng)電元件和機(jī)械防護(hù)等出現(xiàn)問(wèn)題而引起的。 數(shù)控機(jī)床故障的診斷實(shí)例:設(shè)備調(diào)試和維修是數(shù)控設(shè)備故障的兩個(gè)多發(fā)階段。設(shè)備調(diào)試階段是對(duì)數(shù)控機(jī)床控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),PLC編制,系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置,調(diào)整和優(yōu)化階段。設(shè)備維修服務(wù)階段,是對(duì)強(qiáng)電元件,伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)單元,機(jī)械防護(hù)的進(jìn)一步考核。以下是數(shù)控機(jī)床調(diào)試和維修的幾個(gè)例子。 例1:一臺(tái)數(shù)控車(chē)床采用FAGOR8025控制系統(tǒng),X,Z軸使用半閉環(huán)控制。在用戶(hù)處運(yùn)行半年后發(fā)現(xiàn)Z軸每次回參考點(diǎn),總有2~3mm的誤差,而且誤差沒(méi)有規(guī)律。調(diào)整控制系統(tǒng)參數(shù)后現(xiàn)象仍沒(méi)消失,更換伺服電機(jī)后現(xiàn)象依然存在。仔細(xì)分析后,估計(jì)是絲杠末端沒(méi)有備緊,經(jīng)過(guò)螺母?jìng)渚o后現(xiàn)象消失。由于本例沒(méi)有報(bào)警,表象是參數(shù)誤差。所以,應(yīng)先從系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置入手。若不是,再看伺服電機(jī),最后看機(jī)械防護(hù)的問(wèn)題。 例2:一臺(tái)數(shù)控加工中心YCM-V65A在運(yùn)行一段時(shí)間后,CRT顯示器突然出現(xiàn)無(wú)顯示故障。而機(jī)床還可以繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),停機(jī)后再開(kāi)又一切正常。觀察發(fā)現(xiàn),設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,每當(dāng)發(fā)生振動(dòng)時(shí)故障就可能發(fā)生。初步判斷是元件接觸不良。當(dāng)檢查顯示板時(shí),CRT顯示突然消失。檢查發(fā)現(xiàn)有一晶振的兩個(gè)引腳均虛焊松動(dòng)。重新焊接后,故障消除。本例亦無(wú)報(bào)警,表象是顯示器無(wú)顯示。應(yīng)首先從顯示器電源線(xiàn)入手,其次是電源(驅(qū)動(dòng)單元)。若都不是,則判斷為元件接觸不良或虛焊(強(qiáng)電元件)。 例3:一臺(tái)數(shù)控車(chē)床出現(xiàn)X向進(jìn)給正常,Z向進(jìn)給出現(xiàn)振動(dòng),噪音大,精度差,采用手動(dòng)和手搖脈沖進(jìn)給時(shí)也如此。觀察各驅(qū)動(dòng)板指示燈亮度及其變化基本正常,疑是Z軸步進(jìn)電動(dòng)機(jī)及其引線(xiàn)開(kāi)路或Z軸機(jī)械故障。遂將Z軸電機(jī)引線(xiàn)換到X軸電機(jī)上,X軸電機(jī)運(yùn)行正常,說(shuō)明Z軸電動(dòng)機(jī)引線(xiàn)正常。 又將X軸電機(jī)引線(xiàn)換到Z軸電機(jī)上,故障依舊。可以斷定是Z軸電動(dòng)機(jī)故障或Z軸機(jī)械故障。測(cè)量電動(dòng)機(jī)引線(xiàn),發(fā)現(xiàn)一相開(kāi)路。修復(fù)步進(jìn)電動(dòng)機(jī),故障排除。本例無(wú)報(bào)警,Z向進(jìn)給振動(dòng)大,應(yīng)先從步進(jìn)電機(jī)引線(xiàn),步進(jìn)電機(jī)(驅(qū)動(dòng)單元)入手,最后再看機(jī)械防護(hù)的問(wèn)題。 例4:一臺(tái)加工中心TH6240,采用FAGOR8055控制系統(tǒng)。在調(diào)試中C軸精度有很大偏差。機(jī)械精度經(jīng)過(guò)檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。經(jīng)過(guò)FAGOR技術(shù)人員的調(diào)試,發(fā)現(xiàn)直線(xiàn)軸與旋轉(zhuǎn)軸的伺服參數(shù)的計(jì)算有很大區(qū)別。經(jīng)過(guò)重新計(jì)算伺服參數(shù)后,C軸參考點(diǎn),運(yùn)行精度一切正常。本例亦是參數(shù)誤差的問(wèn)題,是參數(shù)設(shè)置中的計(jì)算方式出了問(wèn)題。 例5:一臺(tái)FANUC9系統(tǒng)的立式銑床在自動(dòng)加工某一曲線(xiàn)零件時(shí)出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,表面粗糙度極差。 在運(yùn)行測(cè)試程序時(shí),直線(xiàn),圓弧插補(bǔ)時(shí)皆無(wú),由此確定原因在編程方面。對(duì)加工程序仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn)該曲線(xiàn)由很多小段圓弧組成,而編程時(shí)又使用了正確定位外檢查G61指令之故。將程序中的G61取消,改用G64后,爬行現(xiàn)象消除。爬行現(xiàn)象應(yīng)從指令操作方式(參數(shù)設(shè)置)與導(dǎo)軌不平(機(jī)械防護(hù))兩方面著手。本例中,立銑爬行沒(méi)有共性,故先排除導(dǎo)軌不平,確定為指令操作方式的問(wèn)題。由本例,可看出爬行問(wèn)題宜先從判斷機(jī)械防護(hù)方面入手。 例6:一臺(tái)數(shù)控機(jī)床采用SIEMENS810T系統(tǒng),機(jī)床在工作中PLC程序突然消失,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)保存系統(tǒng)電池已經(jīng)沒(méi)電。更換電池,將PLC傳到系統(tǒng)后,機(jī)床可以正常運(yùn)行。由于SIEMENS810T系統(tǒng)沒(méi)有電池方面的報(bào)警信息,因此SIEMENS810T系統(tǒng)在用戶(hù)中廣泛存在這種故障。本例中,PLC程序突然消失,很明顯應(yīng)先從電池及電池引線(xiàn)入手。若不是,再?gòu)膹?qiáng)電元件上查找。 3結(jié)語(yǔ) 在生產(chǎn)實(shí)踐過(guò)程中發(fā)現(xiàn),合理地選擇砂輪的磨料種類(lèi)和粒度,合理地選擇工件的轉(zhuǎn)速和砂輪的線(xiàn)速度,按要求調(diào)整好砂輪的靜平衡等,對(duì)保證各類(lèi)工件的磨削質(zhì)量和尺寸精度起著至關(guān)重要的作用。 對(duì)于數(shù)控機(jī)床的調(diào)試和維修,重要的是吃透控制系統(tǒng)的PLC梯形圖和系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。出現(xiàn)問(wèn)題后,應(yīng)先判斷是強(qiáng)電問(wèn)題還是系統(tǒng)問(wèn)題,是系統(tǒng)參數(shù)問(wèn)題還是PLC梯形圖問(wèn)題。要善于利用系統(tǒng)自身的報(bào)警信息和診斷畫(huà)面。只要遵從以上原則,小心謹(jǐn)慎,一般的數(shù)控故障都可以及時(shí)排除。 |
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